钢管厂助理工程师实习报告 篇一
在过去的几个月里,我有幸成为一家钢管厂的助理工程师,并参与了该厂的日常工作和项目。通过这次实习,我获得了宝贵的实践经验,并对钢管行业有了更深入的了解。
首先,我参与了钢管生产线的运行和维护工作。钢管生产线是整个厂区的核心设备,它的正常运行对于生产效率和产品质量至关重要。我负责监控生产线的运行情况,并及时发现和解决可能出现的问题。通过这个工作,我学会了如何使用各种仪器和设备来检测生产线的运行状态,以及如何进行简单的维修和保养。我还学会了如何与其他部门的工作人员进行有效沟通和协作,以确保生产线的正常运转。
其次,我参与了钢管质量检验工作。钢管是一种重要的建筑材料,质量问题可能会导致严重的后果。因此,质量检验是钢管厂非常重要的环节。我学习了如何进行钢管的尺寸、外观和化学成分等方面的检验,以确保产品符合标准要求。我还学习了如何使用各种检测设备和仪器,如超声波探伤仪和硬度计等,来进行更精确的检测。通过这个工作,我对钢管的质量控制有了更深入的了解,并培养了细致和严谨的工作态度。
最后,我还参与了钢管厂的节能环保工作。作为一家大型工业企业,钢管厂的能源消耗和环境排放是需要重视的问题。我参与了节能减排项目的调研和实施工作,学习了如何分析和评估能源利用情况,并提出相应的改进方案。通过这个工作,我对节能环保管理有了更深入的了解,并意识到了企业在可持续发展方面的重要责任。
通过这次实习,我不仅学到了很多专业知识和技能,还锻炼了自己的沟通能力、团队合作能力和问题解决能力。我深刻体会到了作为一名工程师的责任和使命,以及在实践中学习和成长的重要性。我对钢管行业的发展前景充满信心,并希望能够将所学所得应用于未来的工作中,为行业的进步做出贡献。
钢管厂助理工程师实习报告 篇二
在过去的几个月里,我担任了一家钢管厂的助理工程师,并通过实习获得了丰富的经验和知识。在这篇实习报告中,我将分享我在钢管厂实习期间的工作和学习经历。
首先,我参与了钢管生产线的调试和优化工作。钢管生产线是钢管厂的核心设备,其运行状态直接影响到生产效率和产品质量。我负责监测和记录生产线的运行数据,并通过分析和优化工艺参数,提高生产线的运行效率和产品质量。通过这个工作,我学到了如何使用各种仪器和软件来监测和分析生产线的运行情况,以及如何根据数据进行工艺优化。这个经验不仅提高了我的技术能力,还培养了我对工作的耐心和细致的态度。
其次,我参与了钢管厂的新产品研发工作。钢管行业竞争激烈,不断推出新产品是企业保持竞争力的关键。我参与了新产品的设计和试制工作,学习了如何进行产品的结构设计和工艺流程的确定。通过这个工作,我了解到了产品研发的全过程,从市场调研到设计开发,再到试制和改进。这个经验不仅提高了我的创新能力,还培养了我对市场需求和客户需求的敏锐度。
最后,我还参与了钢管厂的安全生产工作。钢管生产涉及到高温、高压等危险因素,安全生产是企业的首要任务。我参与了安全培训和安全检查工作,学习了如何识别和预防生产过程中的安全隐患,并制定相应的安全措施。通过这个工作,我深刻认识到了安全生产的重要性,以及每个员工在安全生产中的责任和义务。
通过这次实习,我不仅学到了很多专业知识和技能,还锻炼了自己的团队合作能力和问题解决能力。我对钢管行业的发展前景充满信心,并希望能够将所学所得应用于未来的工作中,为行业的进步做出贡献。我衷心感谢钢管厂给予我这次实习机会,也感谢厂里的领导和同事们对我的支持和帮助。我相信这次实习经历将对我的职业生涯产生深远的影响。
钢管厂助理工程师实习报告 篇三
钢管厂助理工程师实习报告
在不断进步的时代,报告的使用频率呈上升趋势,其在写作上具有一定的窍门。你知道怎样写报告才能写的好吗?下面是小编收集整理的钢管厂助理工程师实习报告,欢迎阅读与收藏。
时光飞逝,自xx年4月进入天津市无缝钢管厂以来已经一年多了,这段时间我始终都是在专用管分厂进行实习的。在这里我学习到了很多东西。在领导的安排下我先是在电工工段实习,然后于今年3月份调入电气组。在这段时间里,我在老师傅的带领下,结合之前在学校学习的理论知识,对我厂的钢管生产基础理论有了更深层次的了解,对生产工艺流程有了更进一步的认识,对外围设备和基础电路也愈加熟悉了。
20xx年4月,我正式进入无缝钢管厂专用管分厂,直接进入电工工段进行实习,由于刚进厂的时候对于设备和线路还不是很熟悉,所以主要是跟随师傅熟悉环境,了解外围的电路及电气设备,以及轧制的工艺流程的各个细节。在经过了长时间的实习之后,今年3月份我以优秀的.表现进入了电气组继续我的工作和学习。在部门领导的关怀和带领下,也为了确保生产和提高效率,我们经常要做一些小的改造和创新。在参与这些项目的同时我也在不断的积累经验、增长见识。
比如说,穿孔p操作台和操作室距离并不远,但是在生产过程中一线操作工经常要两边跑,就是因为p操作台根本无法实施控制,而只能在操作室进行控制。为此我在部门领导的带领下,对p操作台的故障进行了排查,最终发现是连接两端的网线被废弃轧制工具砸断了,正好仓库还没有这个型号的网线,于是我们尝试用红黑麻花网线替代它,最终实现了p操作台的正常使用,保证了生产的效率。
再有,水压机操作台,停料处有料的时候被测料是不能翻料的,可是相反的结果出现了,只有停料处有料的时候才能翻料否则就不能翻料。测水压的过程是用plc和接近开关控制的,可是在程序上找不到任何毛病,于是我们便在接近开关处进行查找,最终我们发现翻料处有一个接近开关坏了,在更换了之后最终恢复正常。
ASSEL作为轧制过程中最重要的步骤之一,与最终成品品质有着莫大的关系。所以我们在此处的改造也是比较多的,经常要根据具体情况做出相应的调整。最近的新产品29系列是以往我们从来都没有生产过的,在工艺组做出计划和改革方案之后,我们也对轧制过程做了细致的分析,我们一改往常的轧制速度,将轧制速度降低,避免速度过快造成毛管过弯而造成卡管现象,以保证钢管可以
顺利的通过主机。在轧制出来之后,要用地滚把高温的钢管带到常化链床上,可是由于温度过高经常会对钢管造成创伤,影响管子的品质。针对这一问题,我们特别在ASSEL主机的一侧加了两台风扇,轧制完成之后,稍加冷却后再将其用地滚拖出来,保证了管子的质量。辊道作为生产过程中的基础设备经常会被损坏,尤其是减速箱和电机都很容易损坏,这就要求电机是极其稳固的,不能伴随着运转而大幅度摆动,为此我们研究在电机下面加一个底座并用支座与其焊接,这样就可以达到固定的效果,减少电机因摆动而造成的损伤了。
作为生产二线的一员,尽自己最大的努力保证生产,看到生产过程是如此的红红火火,心里自然是充满了喜悦和自豪感。在今后的工作中,我会更加努力的工作,提高自身技术水平,为企业多做一些贡献。